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現(xiàn)在,產業(yè)上主要是利用醋酸乙酯-乙醇-水的恒沸組成與常溫下互溶度的差別,進行輪回精餾-冷凝-回流脫水,醋酸乙酯的出產能耗很高,目前,產業(yè)上每出產1噸醋酸乙酯,約需5噸蒸汽;而且,產品的含水量較高。除此外,因為酯化塔的回流比大及塔頂分離出的酯相中的含水量高,降低了酯化塔及脫水塔的出產能力。本成果通過采用復合萃取劑對難分離體系進行萃取分離,大大降低了萃取相中溶劑的濃度,進步了萃取劑對溶質的選擇系數(shù),達到了強化萃取的目的。那么安徽醋酸乙酯在來看怎么樣可以使醋酸乙酯得到較好的分離提純。
通過排斥萃取過程因為利用萃取劑與溶劑的排斥作用,強化了萃取,減少了萃取劑回收的能耗;同時,能增大原設備的出產能力和進步了產品的質量。因為采用了復合萃取劑,使以往只能用特殊精餾方法才能分離的體系可用萃取分離,從而節(jié)省能耗。這種復合萃取劑與傳統(tǒng)的溶劑萃取劑比擬,具有分離效果好,價格低、不亂性好、回收輕易、無毒等長處。技術指標 采用復合萃取劑對醋酸乙酯-乙醇-水體系進行三級錯流萃取后,有機相中醋酸乙酯的濃度從精餾法的89%進步到98.8%,水的濃度從6%降至0.6%,可以脫除體系中90%的水份,使醋酸乙酯達到較好的分離提純。
然后,經由工廠應用半年后表明,該新的分離工藝比傳統(tǒng)的分離工藝節(jié)省30%的能耗。同時,因為酯化塔的回流液和脫水塔的進料液含水量減少,大幅度地減少這兩個塔的回流比,增加其出產能力超過30%,產品的質量符合國家優(yōu)級尺度。目前我國的醋酸乙酯出產工藝基本上采用直接酯化法,這個工藝相對于更適合安徽醋酸乙酯自身的發(fā)展。
在我國的醋酸乙酯出產企業(yè)應用該成果后每噸乙酯可以進步約400元的經濟效益,出產廠家一旦應用該技術,不僅進步出產能力,而且從節(jié)能、增強我國醋酸乙酯產業(yè)的實力、介入國際市場競爭等方面看,均有較大的經濟效益和社會效益;同時可以起到對老出產設備的挖潛作用,進步老企業(yè)的市場競爭力。 到目前為止,尚未發(fā)現(xiàn)海內有采用與本項目相同的萃取劑及萃取技術,并應用于醋酸乙酯出產中的報導,該技術有效地解決了乙酯與水分離的題目,可以較大幅度地降低乙酯的出產本錢,該成果技術處于海內領先、有關技術經濟指標達到國際提高前輩水平。
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